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    Propuesta de implementaci贸n de la metodolog铆a del ciclo de Deming, para mejorar la productividad, en el proceso de ensacado de fertilizantes de la empresa Yara Per煤 S.R.L., para el a帽o 2018

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    RESUMEN El presente proyecto se elabor贸 con el fin de, mejorar la productividad del proceso de ensacado de fertilizantes a granel, de tal manera que podamos identificar y corregir las causas que est茅n conllevando a una deficiencia en este proceso. Este proyecto se desarroll贸 en la Empresa Yara Per煤 SRL ubicada en la Provincia Constitucional del Callao Departamento de Lima. El presente trabajo de investigaci贸n es de naturaleza aplicativa. Con ello, basado en conocimientos del uso adecuado de herramientas de mejora continua (Ciclo de Deming), estad铆sticas de productividad, pretendemos contribuir en la correcta toma de decisiones. El desarrollo del trabajo de investigaci贸n se ha elaborado en un Operador Log铆stico, estudi谩ndose el proceso de ensacado de fertilizantes agr铆colas en presentaci贸n de sacos de 50 kilos. Este proceso es realizado manualmente por lo que el recurso principal es la mano de obra directa. Analizaremos la informaci贸n respecto al ensacado de producto terminado (sacos por 50 kilos) de la Urea en el mes de junio 2017. El proceso de ensacado consta de cinco etapas que son el traslado del granel, mediante maquinaria (cargador frontal), vaciado de granel a la tolva de ensaque, pesado manual, cosido de sacos y arrumaje del producto terminado. La problem谩tica en este proceso es la mala pr谩ctica en el pesaje del producto terminado (sobrepesos), los tiempos muertos y generaci贸n de mermas. Estos problemas identificados impactan en la productividad de la Empresa, por ende; en su econom铆a. Por tal, en el presente proyecto de investigaci贸n se demuestra la afectaci贸n que conlleva esta deficiencia en la productividad. El objetivo principal es Mejorar la productividad, implementando la metodolog铆a del Ciclo Deming, en el proceso de ensacado de fertilizantes, teniendo como base el diagn贸stico actual a trav茅s de controles estad铆sticos y estudios de tiempos, para reducir los excesos de pesos y las demoras o cuellos de botellas que se generan durante el proceso. Se elabor贸 el flujo o Diagrama de Operaciones del Proceso (DOP) a fin de identificar las etapas, as铆 mismo se identific贸 y ponder贸 las causas que conllevan a la deficiencia en la productividad de este proceso. Finalmente, se expuso las propuestas de mejora seg煤n los resultados del an谩lisis del proceso. Las propuestas fueron analizadas operativamente y econ贸micamente para la toma de decisi贸n de implementaci贸n. Seg煤n el an谩lisis econ贸mico se escogi贸 la opci贸n m谩s beneficiosa para la Empresa y el Operador Log铆stico en el 谩mbito econ贸mico, de seguridad y productividad en el proceso de ensacado.ABSTRACT The present project has been developed in order to improve the productivity of the bagging process of bulk fertilizers and ensure the finished product. In such a way that we can identify and correct the causes that are leading to a deficiency in this process. This project was developed in the Company Yara Peru SRL located in the Constitutional Province of Callao Department of Lima. This company offers sustainable solutions for Agriculture and the Environment; through the production and commercialization of simple and compound Fertilizers. Peru is an agricultural country par excellence. 37% of the economically active population works our land and lives on it. The great variety of strata, climates and characteristics that make us a privileged country for the development of agriculture. This research work is of an applicable nature. (Deming cycle), productivity statistics, evidence contribute to the correct decision-making. The development of the research work was carried out in the bulk bagging line of the Company Operations area. We will analyze the information on the bagging of finished product (bags per 50 kilos) of Urea in the month of June 2017. Finally, we present the recommendations that merit, according to the analysis of the tools used, identifying the sources of variability, analyzing their stability and predicting their behavior

    Implementaci贸n de un plan maestro para el control del almac茅n del 谩rea control de calidad de la empresa Roxfarma, a帽o 2020

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    El presente trabajo de suficiencia profesional se centr贸 en la implementaci贸n de un plan maestro para el control del almac茅n 谩rea de control de calidad de la empresa Roxfarma. El problema identificado se bas贸 en los sobre stocks y productos faltantes que se ten铆an para realizar un determinado an谩lisis, generando p茅rdidas econ贸micas en la empresa ya sea por retraso en el programa de an谩lisis de control de calidad o por retiro de productos vencidos, destrucci贸n y baja de los mismos. Las herramientas utilizadas fueron l铆neas de tiempo, Diagrama de Ishikawa y Diagrama de Pareto; siendo este 煤ltimo el que defini贸 las causales principales a ser abordadas para la consecuente reducci贸n del problema identificado arrojando como resultado aplicar un correcto plan maestro para el almac茅n de control de calidad. La implementaci贸n de un plan maestro mejor贸 considerablemente la planificaci贸n de compras con respecto al inventario inicial e identificar cuales productos no solicitar m谩s por el sobre stock que se tiene de ellos de esta manera controlar la mercanc铆a dentro del almac茅n con el fin de evitar obsoletos, superando las metas de trazadas dando como resultado una reducci贸n del 43% de ahorro en compras con respecto al a帽o anterior

    Propuesta de un plan ergon贸mico para reducir riesgos en el proceso de beneficio av铆cola de la empresa Chelita Representaciones, Piura 2020

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    El objetivo principal de la presente investigaci贸n es proponer un Plan Ergon贸mico para reducir riesgos en el proceso de beneficio av铆cola de la empresa Chelita Representaciones. La investigaci贸n es de tipo aplicada por recurrir a la metodolog铆a Check List OCRA para poder realizar la evaluaci贸n de las condiciones actuales y poder llegar a una propuesta, en cuanto al su dise帽o, se comprende entre una investigaci贸n no experimental, a la vez descriptivo, ya que s贸lo se analizar谩 las condiciones actuales para lograr analizar y proponer mejoras. Utilizando como instrumentos diagrama de operaciones, el diagrama de actividades del proceso, el check list OCRA y las cotizaciones. Una vez demostrada la problem谩tica e identificada se determin贸 el nivel de riesgo con el que se est谩 laborando en el 谩rea de insensibilizaci贸n-deg眉ello y pelado encontr谩ndose el lado derecho de cada una de las 谩reas en nivel no aceptable nivel alto respecto al resultado se realiz贸 la propuesta como capacitaciones para los trabajadores as铆 se les puede ense帽ar cual es la forma correcta de realizar cada uno de los movimientos, implementar materiales y redise帽ar la baranda de colgado para evitar problemas lumbares

    Aplicaci贸n de la mejora continua para incrementar la productividad de la empresa J.C. Astilleros - Dvisi贸n Minera S.A. - Chimbote, 2020.

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    El presente informe de investigaci贸n tuvo como objetivo aplicar la mejora continua para incrementar la productividad del proceso de elaboraci贸n de piedr铆n en la empresa J.C. Astilleros S.A. Divisi贸n Minera, la investigaci贸n est谩 desarrollada desde un tipo de estudio aplicada con dise帽o experimental en la categor铆a pre experimental, para ello se tuvo como poblaci贸n la productividad de la empresa y como muestra seleccionada se tuvo la productividad del 煤ltimo trimestre del a帽o 2019, el muestreo fue no probabil铆stico por conveniencia. En el diagnostico se obtuvo los problemas prioritarios en los procesos de chancado relacionados a los equipos cr铆ticos, tolva de recepci贸n, zaranda, trituraci贸n primaria y trituraci贸n c贸nica, obteniendo una productividad de 34.8%, luego se aplic贸 la metodolog铆a PHVA, utilizando las herramienta de la ingenier铆a de m茅todos, plan agregado de producci贸n, pron贸stico de la demanda y gesti贸n de mantenimiento, llegando a la conclusi贸n que al aplicar el est铆mulo de la mejora continua se incrementa la productividad a 85.4%, para ello tambi茅n se realiz贸 la prueba estad铆stica T Student (4,754) indicando diferencia significativa entre la pre y post productividad en la empresa J.C. Astilleros S.A.-Divisi贸n Minera
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